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江苏德龙钢坯热送 实现降本增效

4月20日上午,江苏德龙精炼厂热坯不经水冷直送轧钢热装测试开始。

随着第13块热坯装炉后,轧钢1#加热炉预热段炉温较原冷坯装钢温度迅速上升;当第20块热坯装炉后即第1块到达一加热段热电偶区,燃气总流量快速下降;最终满炉34块热坯全部入炉后,燃气总流量基本稳定最低值,整个在炉时间较之前冷坯缩减50分钟左右,节约燃气的目的初步实现。

本次测试共热送板坯110块热装108块,后续监控轧钢RDT、FDT、CT、RM轧制力、FM轧制力等皆在控制范围内,水冷测试卷以及正常冷却黑卷在固溶酸洗后表面正常,所有卷经冷轧冷酸生产后表面、抗拉、屈服、晶粒度等性能良好。在精炼、热轧厂各方面工况稳定、衔接配合密切的情况下,热送坯较冷坯吨钢天然气及电耗都有明显下降,在现有产量基础上热送率约20%计,经初步理论估算,预计每年可直接节省成本约640万,间接产量增加以及其它成本摊抵也相应降低。

此次测试的成功,标志着德龙工序间的协同得到高效衔接,精细化的工艺技术也得到有效验证。后面德龙也将进一步总结经验、规范流程并加大测试量,密切做好钢卷品质跟踪,力争全面推行钢坯热送生产常态化。

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